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工作总结

2026-04-12 工作总结 试用期工作总结

场控试用期工作总结。

三号线东段,电机转子压装与测试,六台设备,四个质检点。试用期三个月,我扎在这儿。

头两周,我把工艺卡、操作规程和近三个月的故障记录翻了个遍。标准作业卡上写着“每两小时测一次压入力曲线”,实际执行变成“每班次抽一两次”。问老员工,答:“曲线机不好用,测一次要调十分钟,产量跟不上。”我没吭声,自己去试那台机。传感器线缆接头松动,软件启动慢,确实烦人。但这不是根本。我调出过去三个月的不良品数据:压入力超差导致转子报废17件,其中14件出在没按标准检测的时段。数据摆在那儿,赖不掉。我把打印纸往班长桌上一拍,提了两个动作:换线缆接头、重装软件(半小时的事);工位旁边钉个计时器,整点响铃提醒。班长没废话,点了头。第四周再看,检测执行率从六成出头拉到九成五以上,当月压入力相关不良品降到2件。

第六周周二下午,耐压测试台突然报警:“绝缘电阻超限”。整条线趴窝。产线主管催命一样。我先换测试夹具,不行。再抽合格备品,同样报警。让人深感无奈——这设备跑了八个月没出过这毛病,手册上就一句“检查绝缘”,等于没说。我干脆把测试回路分段断开,从输出端往夹具方向挨段量对地电阻。用的是福禄克17B+,每一段记录数值。拆到夹具内部,一根高压线的绝缘层有条头发丝细的裂纹——不拆开绝对看不见,漏电流刚好触发了阈值。换线,复位,恢复生产。后来看了一眼表,从停线到开机,47分钟。我当天晚上没走,把排查步骤、每个节点的测量值、判断逻辑画成一页流程图,贴设备侧面。又把原厂那个破报警描述改成了六步具体动作。

同一周,自动拧紧机扭矩数据波动,合格率从99.3%掉到91.7%。我没叫维修拆机,先导出过去三天每颗螺栓的扭矩曲线——系统有记录,但没人细看过。画了个分布图,发现波动集中在下午三点到四点,而且M6螺栓比M8严重。三点到四点正好是下午换班后第一个小时,操作工是个新人。再去现场盯:新人握枪姿势不对,枪体倾斜超过15度,套筒和螺栓不同轴。不是设备坏,是人的毛病。解决办法很简单:工位上方装一面镜子,让他自己看着角度拧;同时把倾斜报警阈值从20度调到12度。一周后合格率回到98.5%。镜子花了十五块钱,没人再提换设备。

还有两个长期没人碰的“黑盒子”。一个是真空泵换油周期,规定200小时一换。我觉得太勤,油换下来还挺清。但没人敢改,怕烧泵。我自己每50小时取样一次,测黏度和杂质含量,同时记录极限真空度。数据跑到400小时,真空度波动还在允许范围5%以内,油品全部合格。450小时后黏度才明显下降。我把数据表和厂家给的油品寿命参考值一起交给设备部,碰了个头,决定延长到400小时换油,中间每200小时做一次快速试纸检测。每条线每年省12个工时、8桶油,泵没坏过。

另一个是转子轴向跳动的验收标准。文件上写“三点测量取平均值”。我随机抽了20个转子,按标准测一遍,再用高精度转台连续扫360度。发现问题:三个测量点如果刚好避开实际最大跳动位置,平均值会偏低,误判成合格。现场就有一个——三点平均0.08mm(标准≤0.10mm),判过。连续扫出来最大0.13mm,装机后振动超标。让人深感无奈的是,这个标准是旧设备定的,新设备转速高了,对跳动更敏感,工艺文件三年没更新。我把20组对比数据和误判率算清楚,交给工艺工程师。两周后标准改成“连续扫描或至少均布六点取最大值”。

这三个月,没干出什么惊天动地的事。场控这活儿,核心就两条:把手头每台设备、每个参数的现状摸透,别信文件上的理论值;碰到问题先拿数据,哪怕花几分钟现场量一下,也比拍脑袋强。我最烦听人说“一直这样没问题”——数据往往告诉你“一直这样其实有问题,只是没人发现”。

干砸的事也有。有一次液压系统泄漏,我判断是密封圈老化,换完还漏,折腾了两个多小时。后来老师傅过来一看,是管路接头螺纹有毛刺,密封圈压不实。丢人。回来后我把液压系统常见的七种泄漏模式、每个模式的排查顺序,对照实物画了一张表,贴在液压站旁边。以后再漏,先看表,不瞎拆。

下一步,我想把三号泵站的蓄能器充氮压力记录表补起来。现在连上次充氮的日期都没有,全凭感觉。还有数据采集,目前大部分靠手填,下一步把关键点位检测结果直接推中控屏上。这两件事,再给我两个月应该能落地。

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文章来源://m.386h.com/shiyongfanwen/190725.html

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